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35個混凝土質量案例分析

分類:行業(yè)新聞作者:admin發(fā)布時間:2017/06/26

1 原材料質量和管理

[實例1]水泥溫度太高,造成混凝土坍落度損失過快。

某工程在6月份澆注C30梁板過程中,發(fā)現混凝土坍落度損失很快,造成滾筒內混凝土結料。

原因分析:經查所進水泥溫度達80℃,且水泥普遍偏細,造成需水量增大,當用水量不足時產生坍落度損失過快。

防止措施:在夏秋季節(jié)5-10月份,對直接從水泥廠或粉磨站短途運輸進貨的水泥,必須每車測量水泥溫度要小于65℃。

[實例2]外加劑冬期時結晶,堵塞管道。

在11月到次年2月份,由于氣溫下降較快,在外加劑泵抽料到秤斗時會出現較多結晶,堵塞管道和蝶閥,造成計量緩慢。

原因分析:公司在用的萘系高效減水劑中Na2SO4在氣溫較低時,達到過飽和而析出晶體。

防止措施:與減水劑供應商協商調整減水劑配方,由含固量由32%降到20%含固量,已基本解決析晶問題。

[實例3]雨水或沖水進入外加劑罐,造成濃度降低,影響混凝土坍落度。

某日開始供應工程的混凝土出廠前由檢測臺檢查時均發(fā)現坍落度偏小情況。

原因分析:檢查減水劑罐上方進料口被人打開后未蓋好蓋子,下暴雨及可能沖洗罐頂的水流入罐內,造成減水劑濃度下降。

防止措施:進料供應商在將減水劑泵到罐內后,應及時將上方蓋子蓋嚴,材料員加強巡察。

[實例4]將木鈣減水劑誤用為萘系減水劑造成緩凝。

在供應某工程二層梁板時,施工單位反映凝結時間太長,澆筑后24小時仍未凝固。

原因分析:經檢查配合比下料記錄,普通減水劑被當作高效減水劑輸入電腦,高效減水劑主要以萘系為主,按粉劑摻量為0.5%~0.8%,而普通減水劑主要成分為木質素磺酸鈣,摻量為0.25%~0.3%。當木鈣超過膠結材料用量0.4%時就會出現嚴重緩凝。

糾正措施:使用木鈣減水劑摻量應嚴格控制,配合比輸入時必須有另外操作員復核。

[實例5]不同品牌防水劑混合使用。

某工程地下室外墻C40P8施工,發(fā)現一車混凝土坍落度偏大退回。

原因分析:經檢查進貨記錄,同期進貨的兩種防水劑用于兩個工程中,一種有明顯減水作用,

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