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造成混凝土拖泵堵管的各種原因

分類(lèi):技術(shù)知識作者:admin發(fā)布時(shí)間:2015/10/30

在現場(chǎng)澆灌和鋼筋混凝土結構的施工中,混凝土的運輸和供應約占其總耗工時(shí)的三分之一。在交通繁忙地區和狹窄的場(chǎng)地進(jìn)行高層或超高層建筑施工時(shí),需采用

混凝土拖泵

或泵車(chē)將混凝土輸送到施工現場(chǎng)。與傳統的輸送方式比較,拖泵或泵車(chē)既可減輕繁重的體力勞動(dòng),又能進(jìn)行連續作業(yè),從而縮短工期,降低工程造價(jià),提高工程質(zhì)量。但采用

拖泵

或泵車(chē)泵送時(shí),除了要求設備本身性能良好外,對混凝土質(zhì)量也有嚴格要求,否則也會(huì )造成堵管,影響施工進(jìn)度?,F將工程施工中所遇到的堵管問(wèn)題及解決辦法介紹如下。

1.原材料質(zhì)量問(wèn)題造成的堵管

在海南三亞一施工現場(chǎng),施工方采用兩臺拖泵施工,剛一開(kāi)始泵送就發(fā)生堵管。當取出堵管處的混凝土時(shí),發(fā)現混凝土很干。經(jīng)檢查,配比正常,但由于采用的多孔骨料是一家工廠(chǎng)棄用的廢渣,是一種不適合拌制混凝土的骨料。因其在高壓泵送過(guò)程中,水、漿被壓入骨料孔隙,導致混凝土水分含量偏低、流動(dòng)性差,從而造成堵管。應急處理方法是,將這種有孔骨料四周?chē)饋?lái),用自來(lái)水浸泡數天,使之吸足水,并適當提高水泥的比例,然后采用高壓小排量泵送,之后就不再發(fā)生堵管了。

2.布管不當造成的堵管

在貴州六盤(pán)水一橋墩施工現場(chǎng),采用同一公司生產(chǎn)的兩臺拖泵施工,一臺放在山坡上向下泵送;另一臺放在山底下水平泵送。結果,水平泵送的效果很好,而向下泵送的總是堵管。檢查結果表明是布管不當造成的堵管。因為向下泵送的混凝土會(huì )出現嚴重離析,而用戶(hù)的布管方式是直線(xiàn)向下,未采取特殊措施?;炷猎谙蛳卤盟蜁r(shí),它的流動(dòng)情況是輸送泵無(wú)法控制的,混凝土因自重而產(chǎn)生向下自流的現象,從而產(chǎn)生嚴重離析,造成粗骨料流動(dòng)快,在垂直管與水平管交接處,粗骨料因積料而停止前進(jìn),而后面的細骨料、砂漿流動(dòng)慢,使輸送管中進(jìn)入一些空氣,這些空氣會(huì )隨著(zhù)混凝土的不斷泵送而逐步被壓縮回拖泵出料口附近,形成空氣鎖,當其壓力與泵送壓力相近時(shí),混凝土就無(wú)法泵送了,造成堵管。按照技術(shù)要求重新布管后,堵管現象消失。

3.混凝土配合比不當造成的堵管

在福建龍巖高速公路施工現場(chǎng),某施工單位采用同一廠(chǎng)家的數十臺拖泵同時(shí)施工,使用的是商品混凝土。因工作線(xiàn)路長(cháng)、混凝土需求量大,所以混凝土供應商就多,結果出現部分地段的拖泵泵送嚴重堵管的狀況。該公司的工程師到現場(chǎng)了解情況后,斷定是混凝土質(zhì)量有問(wèn)題。當檢查混凝土的配合比時(shí)發(fā)現,混凝土中粗砂過(guò)多、中砂很少。因粗砂的吸水性、保水性和流動(dòng)性都差,造成骨料在水泥漿中分布不均勻而產(chǎn)生分層和離析,從而使泵送阻力增大。改用其他供應商的混凝土后,泵送恢復正常。

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